我们已经分析了不同类型的机组,振动危害的不等效性,超声波检漏仪目前运行的大机组,机组各瓦的针对报警和跳闸值都设置了相同的数值,其前提是同样的振幅,发生在不同的轴瓦上,其危害相同。 振动过大的直接危害发生在汽轮机高压转子上的,因此从保证机组安全、经济运行出发,超声波检漏仪汽轮机高压转子的轴瓦应设置较小的报警和跳闸值。对于径向间隙较大的低压、发电机和励磁转子的轴瓦,可以设置较大的报警和跳闸值。目前一些电厂在不得已的情况下也采用了这一原则,例如对于引进型300、600MW机组,特别是对于上海电机厂不得不讲跳闸值放大至380μm或者420μm,并采用提高升速率(500~600r/min/min)的方法冲过去。将跳闸值放大应有一个限度,而且2~3次,甚至3~4次启动成功,并不证明这样做是安全可行的,因为部件损伤有一个时间累积过程。这里要特别指出,1972年海南3号机(600MW,与引进型600MW结构相同,励磁机/发电机轴系也是三支撑)在试运期间,发生了严重的轴系破坏事故,整个轴系断成15段超声波检漏仪。事故起因是调整轴系平衡过程中在机组启动式进入试运,升至额定转速(3600r/min)时才发生轴系破坏。事故破坏主导原因当时分析认为是激磁机轴瓦中分面固定螺栓失效,后来才发生轴系破坏,后来的分析则认为是激发轴系连接螺栓系连接螺栓失效。由于励磁机/发电机轴系是三支撑的,如果励磁机转子在临界转速下产生过大振动(转子弯曲振动),其联轴器的链接螺栓会产生很大的轴向拉力。链接螺栓一旦失效(塑性变形或滑扣),励发触系不平衡会急速发散,在2~3s之内,即可造成毁机事故。